“Desde el punto de vista geológico no se han visto muchas esperanzas”, dijo un Director de YPFB.
(#RadarEnergetico).- EL 22 de mayo de 2021, YPFB Chaco S.A. inició la perforación del pozo exploratorio Itacaray-X1 en el municipio de Muyupampa en el departamento de Chuquisaca con una inversión estimada de $us 48 millones.
En noviembre de 2021 los trabajos de perforación del pozo habían llegado a la formación productiva Huamampampa, pero que luego de realizadas las pruebas de formación (DTS) hechas aún con la sarta de perforación dentro del pozo, el yacimiento sería escaso en capacidad productiva, es decir, no comercial.
La prueba denominada DTS (Drill Stem Test) se realiza usualmente con una herramienta de cierre dentro del pozo que permite que el pozo se abra y se cierre en el fondo del orificio con una válvula accionada desde la superficie.
Este miércoles, más de un año después, el Director de YPFB por Chuquisaca y Secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de este departamento, Iván Reynaga, dijo que “lamentablemente desde el punto de vista geológico no hay muchas esperanzas”.
“Se logró llegar la formación donde esperábamos entrar a la arena productiva pasando la formación Los Monos, pero lamentablemente una falla geológica nos hace volver a empezar. Se tiene que hacer un desvío (Side Track) o tomar otra decisión”, complementó en declaraciones al portal informativo ‘Periodismo Que Cuenta’, de Radio La Plata de Sucre.
Las dos próximas semanas serán definitivas para el futuro del pozo de gas condensado, dijo el Secretario.
ANTECEDENTE
En el arranque de la perforación del pozo, el entonces presidente de YPFB, Wilson Zelaya, dijo que en la formación Huamanpampa podrían haber recursos recuperables de “1 TCF y, si es exitoso este pozo, se desarrollarían 4 pozos adicionales para completar el programa y poner el campo en producción”.
El área Itacaray forma parte del SubAndino sur, una zona de exploración y explotación gasífera y que colinda con campos productores de hidrocarburos como Margarita e Incahuasi, que explotan gas natural. Este pozo exploratorio estaba planificado para tener una profundidad de 4.200 metros en 262 días de perforación, según información de YPFB.
Aun no hay información oficial que confirme o descarte la versión acerca de la no comercialidad del pozo.